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  • 产品简介:车底吹氩气系统存在的跑冒滴漏问题进行了专项治理,通过加强设备巡检、优化工艺参数、提升员工技能水平等多措并举,有效地控制了底吹氩气的流失,实现了经济效益和环保效益的双提升。 此次专项治理行动共排查出钢车底吹氩气泄漏点12处,其中重点泄漏点5处。

产品介绍:

  车底吹氩气系统存在的“跑冒滴漏”问题进行了专项治理,通过加强设备巡检、优化工艺参数、提升员工技能水平等多措并举,有效地控制了底吹氩气的流失,实现了经济效益和环保效益的双提升。

  此次专项治理行动共排查出钢车底吹氩气泄漏点12处,其中重点泄漏点5处。针对这些问题,一转炉作业区组织专业技术人员制定了详细的整改方案,并投入专项资金对重点泄漏点进行了集中治理。同时,一转炉作业区还加强了员工培训和教育,提高了员工的操作技能和设备维护水平,确保治理效果达到预期目标。

  经过治理,钢车底吹氩气流失量明显下降,据统计一转炉作业区每月可节约底吹氩气约0.05m³/t,每月可节省近3万元能源成本支出。此外,一转炉作业区还通过改善工艺参数和加强设备点检维护保养等方式,进一步提高了生产效率和产品质量水平。

  近期,1号、2号板坯连铸机中间包自动吹氩项目成功上线投用,中间包长水口、塞棒以及上水口氩气流量实现自动调节,进一步提升了板坯质量水平。

  过去,炼钢厂采用传统的人工控制吹氩方式,不仅可靠性差,而且难以保证不同浇铸状态下氩气流量调整的及时性和稳定性,过路接头多,密封不良导致经常漏气,花费大量的人力物力进行换管或管路接头,不仅造成能源浪费现象,还增加了劳动强度。

  为解决此问题,炼钢厂进行了升级改造,采用自动吹氩系统,减少接头数量,降低了管路漏气几率。此次采用了质子流量计以及高精度传感器,可以根据检测系统压力变化、浇铸条件,如急降速、开浇、换水口、堵塞等的变化而自动调整不同的流量,如有漏气,从压力表上即能监测,降低了排查难度。

  项目投用后,生产效率得到了大幅提升,吹氩系统漏气等故障由5次/月降低至现在≤1次/月,实现了能源的节约优化。

  一炼钢24号行车主升降行星减速器,因使用年限较久,且一直处于高温状态下,减速器高速轴位置出现漏油现象。漏油不仅污染了现场环境,长期漏油,导致减速器内润滑油量不足,减速器齿轮加速磨损,缩短了设备寿命,存在较大安全隐患。

  过去采用的方法为更换新剖分密封,并适当缩减密封内径,但效果较差,仅能使用2-3个月。经检查发现密封位置轴的磨损不均,轴承端盖位置无回油槽,导致后续换上的新密封不能起到密封效果。炼钢厂技术员针对该现象,提出了将密封位置前移,避开磨损位置的方法。

  技术人员创新设计密封压盖,将油封与轴接触点移至轴无磨损位置,更换上新油封后,有效解决漏油问题。同时,为杜绝润滑油堵在油封位置,特地在轴承端盖底部增加回油槽,让润滑油回到油箱内。

  改造后同一位置减速器漏油现象由2-3月/次降低至1年/次,在有效减少润滑油消耗的同时还消除了安全隐患。(刘渝、代蒙、孙知雄、刘双宾、涂明昭)

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